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首钢炼铁厂超额完成2007年生铁产量目标

来源: 编辑: 2008年1月9日 0:00:00 打印
    2007年,炼铁厂完成生铁产量236.29万吨,其中,厂优60.05%,焦比415kg/t,利用系数3.499t/m3d,合格率99.99%,提前五天完成全年232万吨的生产目标。
    2007年,原燃材料价格的持续上涨,给炼铁厂节能减排、降本增效等工作带来了重重压力;一号高炉护炉及热风炉、热风围管整改等问题加大了提高生铁产量的难度。为确保炼铁生产的稳定顺行,全面完成年初制定的生产目标与生产任务,该厂审时度势制定了 “粗料细作、科学炼铁、降低消耗、控制成本”的工作方针和工作思路,以节能减排为工作重点,围绕稳定生产、降低消耗、降低成本、提高产品质量、增加产量等方面组织生产,通过加强冶炼系统工序成本控制、合理调整用料结构,提高管理水平和操作水平等工作,使炼铁厂在降消耗、控成本的同时,保质保量完成全年的生产目标。一号高炉大修技改项目的顺利进行,对炼铁的产量有着重要影响,处于炉役后期的老一号高炉,下降管、热风围管等设备老化,这些长期未曾改造过的老设备,成为制约正常生产的瓶颈。老一号高炉热风围管投用近20年,管壳由于腐蚀而严重减薄,有些地方仅1毫米,却要承受2.5公斤的压力和1000多度的高温,多次发生围管被热风吹出的现象。该厂采取了外部冷却、在线监测、集中更换等手段,使安全生产坚持到停炉。
    高炉的停炉和开炉向来都是高危作业项目,尤其是1250立方米高炉的开炉,在炼铁厂是首次。一号高炉大修采用“边停边开”的方法,转换时间短,人员紧、压力重,在集团公司组织、安排下,炼铁厂制定了详细的高炉开炉方案,并首次对高炉整个系统进行了整体试压,及时解决试压过程中出现的各种问题。自10月17日一号高炉生产出第一炉铁水后,生铁产量一步一个台阶,现日产量已突破3000吨。由于各项工作准备充分,高炉投产后没有出现频繁的跑、冒问题,为高炉顺利达产创造了有利条件。
    同时,该厂围绕年产量和质量指标,从管理、工艺、设备等方面入手,加强工艺技术及生产过程控制,探索新的生产平衡,确定了不同阶段高炉用料结构及烧结原料、烧结矿碱度平衡方案,提高生产的稳定、均衡水平,实现了两次结构调整时生产的平稳过渡。
    2007年该厂还努力推进技术创新和技术改造,实现科学炼铁。探索完成了炼铁空压站改造、富氧控制移位、高炉均压放散消音器等技改项目的实施工作;积极探索高炉多环布料技术,实现焦炭水分的自动补偿,降低焦比减少由于焦炭水分波动对炉况的影响;一号高炉大修改造后,还及时引进先进的高炉煤气操控技术,提升了一号高炉煤气操控技术,使操控水平有了进一步的加强。烧结车间通过深化内部各车间的细化管理,开展劳动竞赛进行内部挖潜,使烧结矿产量逐步提高,烧结矿质量更加稳定,完成了年生产目标。

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